2023年1月15日13時25分左右,盤錦浩業(yè)化工有限公司在烷基化裝置水洗罐入口管道帶壓密封作業(yè)過程中發(fā)生爆炸著火事故,造成13人死亡、35人受傷,直接經(jīng)濟損失約8799萬元。
據(jù)了解,事故發(fā)生后經(jīng)現(xiàn)場勘查、專家技術分析和公安機關偵查,排除了人為破壞、自然災害等因素引發(fā)事故的可能。事故調(diào)查組認定,盤錦浩業(yè)化工有限公司“1·15”爆炸著火事故是一起重大生產(chǎn)安全責任事故。
(資料圖)
2023年1月11日,浩業(yè)化工發(fā)現(xiàn)事故管道彎頭夾具(2022年4月19日泄漏位置)邊緣處泄漏,浩業(yè)化工設備部組織進行維保,并于1月11、12、14日三次組織堵漏,均未成功。
△事故管道彎頭夾具邊緣處泄漏
1月15日13時左右,浩業(yè)化工和維保單位再次開始組織實施帶壓密封作業(yè)。現(xiàn)場采用兩臺吊車分別各吊一個吊籃,每個吊籃里安排兩名堵漏作業(yè)人員,分別由吊車吊至泄漏點旁。吊車用對講機指揮(對講機為非防爆型)。
13時24分10秒,在新夾具兩側(cè)各安裝緊固1套螺栓時,原夾具水平端的管道焊縫處突然斷裂,大量介質(zhì)從斷口噴出?,F(xiàn)場監(jiān)護人員立即向外疏散并安排烷基化裝置內(nèi)操人員緊急停車。
13時25分53秒,烷基化裝置區(qū)發(fā)生爆炸并著火。
事故管道發(fā)生泄漏,在帶壓密封作業(yè)過程中發(fā)生斷裂,水洗罐內(nèi)反應流出物大量噴出,與空氣混合形成爆炸性蒸氣云團,遇點火源爆炸并著火,造成現(xiàn)場作業(yè)、監(jiān)護及爆炸沖擊波波及范圍內(nèi)重大人員傷亡。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),作業(yè)指揮用的四部對講機屬于非防爆對講機,最低使用電壓為4.5V,通過的電流以較低數(shù)值100mA估算,若接通時間持續(xù)0.1s,則火花能量為E=UIt=45mJ。此外,現(xiàn)場有兩臺正在工作的吊車,其排氣管高溫熱表面溫度可高達800~900℃。泄漏介質(zhì)中,正丁烷的最小點火能量為0.25mJ,引燃溫度為405℃;異丁烷的最小點火能量為0.52mJ,引燃溫度為460℃。
經(jīng)專家組綜合分析認定造成本次爆炸的點火源為:一是對講機通話時的接通能量,二是作業(yè)現(xiàn)場吊車的排氣管高溫熱表面。
事故間接原因還包括:建設單位未經(jīng)設計變更擅自決定將事故管道用20鋼代替316不銹鋼;帶壓密封作業(yè)沒有按照規(guī)范要求制定施工方案和應急措施、開展現(xiàn)場勘測和辦理作業(yè)審批;企業(yè)特種設備日常管理嚴重缺位等。
對事故相關企業(yè)、盤錦市應急管理局、盤錦市市場監(jiān)管局、盤山縣委、縣政府、盤錦市委、市政府等12家責任單位進行罰款、書面檢查處理。
2名事故責任人因死亡免于追究責任,14名事故責任人被公安機關采取強制措施;對48名與事故有關的公職人員追責問責,相關責任事實已移交紀委監(jiān)委依規(guī)依紀依法給予處理;11名事故有關責任人員接受行政處罰。
據(jù)了解,事故發(fā)生后,盤錦市立即組織專家團隊對事故企業(yè)開展全面風險辨識和隱患排查,全面整改企業(yè)安全管理問題,更新改造相關設備設施。省應急廳在全省化工企業(yè)組織開展了設備帶病專項排查整治工作,全面整治設備帶病運行問題,嚴防類似事故發(fā)生。
(總臺記者 韋昊巖 郎易塵)
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